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楼主: 硅谷kp
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求解~这台 松下 1500U 开盘机 的电机部分是怎么回事?

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 楼主| 发表于 2014-7-13 00:43:58 | 显示全部楼层
也就是这么个黄豆大小的截面积能承受住77公斤的斜向剪切力~拉伸就会更高一些~这么算下来~应该是绝对保险的一种胶体了~~!当然~还得看明天24小时后~实际的手感~我把2颗钢钉对接了~截面积与断点近似,如果明天掰都掰不断~那证明这个参数是正确的~完全可以适用于电机的复原对接~~~~~~

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发表于 2014-7-13 02:01:00 | 显示全部楼层
九江庐山天下扬!
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发表于 2014-7-13 08:24:23 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2014-7-13 14:02:15 | 显示全部楼层
AAA00 发表于 2014-7-13 08:24+ U( s% ]2 M8 w
拆卸那颗螺钉可以找两段直径和小孔接近的钢丝,最好是表面光滑的且把下端磨平别伤着小孔,直接插入小孔用一 ...

& \; R' k3 E: }3 n" W非常感谢您的提示~~~~~~前半部您提到的钢丝法,经过我的万用表头初步加力尝试,估计那个丝扣的紧实度是肯定拧不动的了~~后半部您提到的方式的原理,是先通过高热量的弹性形变,膨胀,之后冷却或收缩的机理吧?  这个我觉得可以尝试一下~回头汇报~~~~~~
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发表于 2014-7-13 15:54:52 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2014-7-13 16:18:14 | 显示全部楼层
AAA00 发表于 2014-7-13 15:549 P' h4 x, i8 _. d4 c
以上说的加热是为了克服可能的氧化和锈蚀造成的螺钉紧固,还有一种现象也经常遇到,就是好多进口机器的关键 ...

, R. e7 N- R. R. @, z* F( G& P刚咨询了宏鑫老大~~~~~即使要拆下面板,也不需要拆解这颗滚轮,除非滚轮故障需要清洗~目前看来滚轮很顺滑,不需要维修,那么插拆卸这个螺丝的事就可以先搁置一下,不急了~~~~~
1 e# l/ @' V: v; O' H
1 _8 M: p" k! N  j3 e0 m关键还是那个根部断裂的复原,如果胶水强度不够的话,打算采取初固后,打通螺杆套,然后在断裂面底板上继续攻丝,挖深5MM,应该是最牢固的方法,这个需要比螺杆套小一号的钻头先打通和挖眼,然后再用攻丝器挖出与原螺杆一样丝扣的一截固定深度。。。。最后就是找个加长螺杆安装了~~~~~
2 F1 Z% w8 {( y8 z. `) P: k% `( q2 t6 k% g+ V6 E1 i7 l1 {! c
我觉得最麻烦的可能是断掉的螺杆套,如何打穿而不炸裂~以及攻丝的时候,攻丝钻头的操作空间是否够,估计用加长杆的手动攻丝工具会合适一些~这些都有待测量后再找寻合适的方法~~~~~~

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 楼主| 发表于 2014-7-13 23:05:54 | 显示全部楼层
为了确认还有没有其它故障~维修此机是不是真有价值~~~~~在电机还未找到最合适的固定方法前,先把整机接通电源吧~~~试试除了电机以外的其他部分是否还有故障点,主要是电路板上的~~因为一直有很多烧友诟病此机的电容部分~我也观察了下,很多烧友的大电解是黑色的~我这个是灰色的~~~肉眼观察没发现问题~~~~~
$ N* d  g: v. g1 C; H
" V* u& k( G9 b! l5 C5 i

, b3 q! z3 Q6 I- l$ b接通电源~~2人用手托住电机~测试各个机构都算完好运行~主电机很稳,无一点杂音,2个脱落电机也是很有劲~无杂音。。。。各个启动按键机构一触即发~没有发现问题~~~
) u+ u! o2 v  u8 r
' b' |2 ^  Q. V* b6 L. U$ o

" f  C5 D, m! y) K( O可以试信号输入及放大部分了~~~~~
* e" d% }( _1 X& p( [9 |) c" J9 K8 ^  p$ N% ]0 F' `# c) l( b6 i, F

& e3 p) o0 e6 O接通后~发现一个小问题,监听切换开关有一个接触不好,手动一下就能无障碍接通。。。/ a5 J6 X: s: S1 C4 s
6 F* n3 g( t, `4 ?5 c, e

/ x8 v# e5 j7 t0 T最后~就是声音了~~~~一开腔~我擦~~~~~音质好纯净有弹性~~~左右声道是均衡无杂音的~~~~~这个音质~以我的主观辨别,绝对属于日系机里的高级货,富有感染力而纯净~~~~~
8 {* u8 W* U+ R* F4 r) @$ W
( g% Z+ F+ f9 o
0 b2 \0 F6 |7 L/ J7 G8 w$ G; s
接着对比了监听下的线路输入档和磁头放大部分~~~~~符合预期,磁放电路底噪略大,但左右是均衡的,线路输入底噪极小,只有当放大电位器开到最后2个才有明显感觉沙沙声~
3 F8 r% S) c# T2 R) c3 _, M5 d% C3 G( \5 ~
, Q$ t" [1 @5 p, V0 \, a
所以按目前的测试状态来看~应该是基本合格的~唯一没办法测试的就是磁头组件的和磁头的状态,不过这些反而是在面板上最方便调节的部分~
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2 `( Y' K" _$ i6 C( x那么此机看来还是值得一修~~~~~最值得欣喜的部分就是整机电路部分是完好的~~; L* y1 w- l) W" E5 f* F
0 C2 G8 K! `# N- }- D' z4 r! g

* _% R$ N7 i$ F+ E! Q0 A/ H

表头很敏感,指示的很准确。

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 楼主| 发表于 2014-7-14 11:34:00 | 显示全部楼层
又有一事咨询大家~~~~~~~磁头组件的全铝外壳上有锈迹~~~如何安全的去除~~~~~?

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发表于 2014-7-14 15:02:48 | 显示全部楼层
断了的柱子仅仅靠在断口加胶水(双组份环氧胶)只能粘住但要达到原有的强度是不行的,因为其接触截面积太小任何粘结剂的强度跟粘结面积有很大的关系。我给个经验供参考,事先准备一块0.5-1MM厚的铜片或其他金属片做成能包裹住柱子断口处的圆环状宽度约10mm左右,视柱子周围不影响其他部件而定。1.粘结剂:双组份环氧胶,2.铜粉或铝粉。比例:双组份粘结剂按使用说明书配比,一般是粘结剂2固化剂1(2:1)再加入与固化剂同比的铜粉或铝粉(增加粘结剂分子间相互结合力)。先将断了的柱子粘结断口一定要吻合。柱子呈树立状使其能在自然状是垂直的让其固化,注意清理掉断口边缘溢出的胶水。经过一天的固化后修正断口边缘使柱子断口处圆整,将做好的加强箍修成能较紧密的箍上柱子,再调粘结剂并涂在断口周围推入做好的箍使其能箍住断口,再在其周围加上粘结剂,这时要注意粘结剂是要流淌的,下面就要辛苦点了,你要时不时的反转粘结件使粘结剂不要流到离开了箍的周围,大约一个小时后粘结剂开始固化流动性就小了。待完全固化后(最好24小时)用锉刀修整使电机座能装上去。一点小经验供参考。

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 楼主| 发表于 2014-7-14 20:13:34 | 显示全部楼层
GF6161 发表于 2014-7-14 15:02
4 p9 N& s2 B9 U: H8 v8 S3 }断了的柱子仅仅靠在断口加胶水(双组份环氧胶)只能粘住但要达到原有的强度是不行的,因为其接触截面积太小 ...

& _, L: X' V( z+ U非常感谢兄台提供的宝贵经验~~~~~! l  N7 j# N3 z7 ?7 R

; `, j  S. W- R目前的情况可能无法实施您的方式,因为断裂处在根部,是不规则形状,无法实现对接式的外框加固。7 U& \1 k6 Z6 P4 ]" p% F+ A
8 F* e( S. z3 y' x" e' C
就目前的状态来看,确实是胶水无法达到理想的强度,胶水说明上的那些平方厘米的剪切强度都是骗人的~起码目前我买回来的这几种胶水都达不到,也不知道是不是买到水货了~~~反正我的实验结果是强度不够,用手都可以掰下来,只是各个胶种的强度有差异罢了。。。
" m! o1 O* B; h3 |2 D) K% ^8 ?; e5 i
所以,大致我会采取的方案就是宏鑫老大说的,因为他曾经有过类似经验,把原断杆钻穿,然后在断的根部面板上,打孔,之后对这个空进行攻丝,因为这个面板的螺丝根部的厚度达2CM,足够加深了。然后换一根加长的螺杆,穿过打穿的原支杆,在面板上生根,当然最后可以再断裂的豁口上加环氧胶,这样的牢固度就足够了~~~; y4 n$ Z4 B, T! W8 O, U( n1 b2 s

# v- K% l  t, }! z7 [' L目前正在给一根原断裂的螺杆打通,发现很难夹紧,本打算用4#的螺孔,但发现那样钻孔张力太大,一来不好洞穿,而来怕小台钳把原螺杆夹碎了~~所以有打算想换成3#的加长螺杆来完成对接。这样就是连接杆会细一些,但是强度应该也够。。。。一会再研究下,希望还是沿用4#螺杆~~

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 楼主| 发表于 2014-7-19 01:05:30 | 显示全部楼层
AAA00 发表于 2014-7-13 15:54
' W9 g  C  F9 J8 H以上说的加热是为了克服可能的氧化和锈蚀造成的螺钉紧固,还有一种现象也经常遇到,就是好多进口机器的关键 ...
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找到合适的工具了~~所以说~工欲善其事必先利其器~~~~~~~~. K8 a! {1 A+ Z- s6 A7 D/ \3 k! c$ n
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